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    台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用介绍(2)
    发布者:未知  发布时间:2019/8/17 9:26:13

    台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用

      在打开第一个电磁阀间隔1s后打开第二个电磁阀。如此则在落料桶内同时有两包料,必须保证在后续的热封电子凸轮运行周期此完全吻合才能确保无误,如图5所示。




      图5 控制过程图


      运行时序图如图6所示。




      图6 运行时序图


      每次当前横封的为前隔一袋的,图6为基本60袋的时序图,对应不同速度时序图也要改变假设是120袋,500ms一个周期,前面需提前依次打开可能四次电磁阀;热封凸轮第一次热封的是开始放料的第一袋,是已经放的第四袋。热封启动前在空中料道内已有四袋。




      图7 运行时序图


      这样由于凸轮滞后几个周期运行,就无法采取上述凸轮周期内位置点促发的方案,只用按照设定填充速度,采用时间促发放料电磁阀难点主要在于如果设定60袋,假设电磁阀按照每1s一个周期打开,实际拉膜及横封速度不一定是1s,有可能是1.1s,有能是0.9s一袋,这样时间长了就会运行中偏差越大。导致夹料,如图7所示。


    3 落料填充解决方案


      现在主要的问题是如果以时间为周期,开启电磁阀,无法使实际运行的凸轮周期与其完全吻合。只能以实际凸轮运行周期促发电磁阀,才可以保证周期完全吻合。在凸轮未运行之前,先用时间促发电磁阀。在前面两个周期,凸轮实际未走,用时间周期促发电磁阀,等到第三个周期凸轮才实际运行。切换到设定角度输出电磁阀,这样既解决了凸轮延迟启动无法依靠角度促发放料电磁阀的问题,又解决了单纯依靠时间促发电磁阀,长期运行放料周期与凸轮运行周期累积误差的问题,如图8所示。




      图8 运行时序图


    4 程序实现


      在人机上选择开关打到填充模式,如图9所示。




      图9 人机界面示意图


      在人机上设定落料时间和填充速度,如图10所示。




      图10 人机界面示意图

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