PLC技术资料
    PLC在玻璃棉生产线控制系统的应用(下)
    发布者:用户投稿  发布时间:2008/5/5 10:21:02

    4  软件设计
    (1) 系统软件
        PLC系统软件选用STEP7 V5.2软件包,对于系统中的逻辑控制选用梯形图(LADDER)编程,直观、方便;对于模拟量处理和PID回路控制部分则采用语句表(STL)编程,结构紧凑而又灵活。另外,为实现软件冗余,利用SIEMENS公司专门提供的冗余软件包,它实际上是一组系统功能块,供用户在程序中调用、设置,实现用户的软件冗余功能。
        上位机软件选用SIEMENS公司的Wincc V5.1组态软件。Wincc功能强大,可方便快捷地组态出各种操作界面。开放式的数据库系统为用户提供了强大的数据管理功能。
    (2) 应用软件设计
        根据该系统具体情况,软件设计过程中着重要考虑的是以下几个方面:
    ?软件冗余;
    ?PID算法;
    ?安全措施。
    4.1  软件冗余
    (1) 在OB100(热启动模块)中调用系统冗余软件包中的系统功能块FC100。
    (2) 在OB1中调用系统功能块FB101。程序如下:
    CALL  "SWR_ZYK" , DB5       //调用FB101
    DB_WORK_NO   :=DB1         //内部数据块
    CALL_POSITION:=TRUE
    RETURN_VAL   :=MW110       //返回状态字
    EXT_INFO     :=MW112
    A     DB5.DBX    9.1           
    //冗余状态位,判断是否为从站
    JC    M001
    CALL  FC    50                
    FC50调用所有的控制程序
    M001: NOP   0
    CALL  "SWR_ZYK" , DB5
    DB_WORK_NO   :=DB1
    CALL_POSITION:=FALSE          //传送结束
    RETURN_VAL   :=MW114
     EXT_INFO     :=MW116
    (3) 在OB86中调用冗余诊断程序,程序如下:
    CALL "SWR_DIAG"
    DB_WORK :=W#16#1
    OB86_EV_CLASS :=#OB86_EV_CLASS
    OB86_FLT_ID :=#OB86_FLT_ID
    RETURN_VAL :=MW130
    这段程序用来诊断从站的故障信息,如有问题将切换从站通讯模块。
    (4) Wincc中的每个外部变量都连接着CPU中的一个地址,当两台CPU切换时,这些连接地址也要同时切换。WINCC提供了动态向导,可自动产生相关的变量和全局脚本,实现上述转换。
    4.2  PID算法
        STEP7提供了两种常用的PID算法:连续型PID(FB41)和离散型PID(FB42),根据实际要求,选用的是FB41,其框图如图2所示。


    PID算法的输出实际上是比例(P)、积分(I)、微分(D)三部分作用之和:
    Mn=MPn+MIn+MDn
    MPn=GAIN×(SPn-PVn)   
    MIn=GAIN×TS/TI×(SPn-PVn)+MX
    MDn=GAIN×TD/TS×(PVn-1-PVn)
    式中,
    Mn:第n次采样时刻的输出值             
    MPn:第n次采样时刻的比例作用,与偏差成正比。       
    MIn:第n次采样时刻的积分作用,可以消除静差,提
       高控制品质。         
    MDn:第n次采样时刻的微分作用,根据差值的变化
       率调节,可抑制超调。        
    SPn:第n次采样时刻的设定值
    PVn:第n次采样时刻的过程值
    MX:第n-1次采样时刻的积分作用,每次采样计算后
        自动刷新
    GAIN:回路增益,P参数  
    TI:积分时间常数,即I参数
    TD:微分时间常数,即D参数 
    TS:采样时间
    根据上述原理框图,结合实际工艺要求,编写程序(以供料道温度回路为例)如下:

    [NextPage]
    L     DB44.DBD    0  
    //温度设定值,浮点型
    T     #TEMP0
    L     PIW  524   //温度反馈值
    ITD     
    //整型转双整型
    DTR     
    //双整型转浮点型
    L     2.764800e+004
    /R    
    L     3.200000e+002   
    //量程范围320度
    *R    
    L     9.800000e+002   //零点是980度
    +R    
    T     #TEMP1  
    //温度反馈对应量程范围980-1300度,
    计算出浮点型数据。
    L     DB44.DBW 4        //阀门开度
    ITD   
    DTR   
    L     2.764800e+002  
    //阀门开度转为百分数
    /R    
    T     #TEMP2
    L     DB44.DBD   20
    T     #TEMP31
    A     M     56.3   //自动标志位
    NOT   
    =     #TEMP4
    CALL  "CONT_C" , DB144 //调用FB1
    COM_RST :=FALSE
    MAN_ON  :=#TEMP4 
    PVPER_ON:=FALSE

    [NextPage]
    P_SEL   :=TRUE   // 使用P调节
    I_SEL   :=TRUE   //使用I调节
    INT_HOLD:=FALSE
    I_ITL_ON:=FALSE
    D_SEL   :=FALSE   //使用D调节
    CYCLE   :=T#2S   //采样时间
    SP_INT  :=#TEMP   //设定值
    PV_IN   :=#TEMP1  //过程值
    PV_PER  :=
    MAN     :=#TEMP2  //PID自动标志
    GAIN    :=DB44.DBD8  //参数P
    TI      :=DB44.DBD12  //参数I
    TD      :=DB44.DBD16  //参数D
    TM_LAG  :=T#2S         
    DEADB_W :=#TEMP31  //死区范围
    LMN_LLM :=DB44.DBD28  //输出下限
    PV_FAC  :=1.000000e+000
    PV_OFF  :=0.000000e+000
    LMN_FAC :=1.000000e+000
    LMN_OFF :=0.000000e+000
    I_ITLVAL:=0.000000e+000
    DISV    :=0.000000e+000
    LMN     :=
    LMN_PER :=#TEMP3
    QLMN_HLM:=
    QLMN_LLM:=
    LMN_P   :=
    LMN_I   :=
    LMN_D   :=
    PV      :=
    ER      :=
    AN    M     56.3
    JC    M001
    L     #TEMP3
    T     DB44.DBW    4  
    //PID自动时,将PID输出结果送到输出存储地址
    L     DB44.DBW    4
    T     PQW  522    //调节阀输出
        程序前部分主要是处理设定值、反馈值并送入中间变量,将阀门开度送入PID模块,保证手/自动无扰动切换。
        调用FB41时,要给各参数赋值。为方便调整,重要参数都存在DB块中,用户可在上位机上随时修改。
         从上面的公式中可以看出,参数P(GAIN)与P、I、D作用都是成正比的,它决定了PID回路的灵敏度,即调节速度的快慢;I参数越大,积分作用越弱,而D参数越大,微分作用越强。不能单靠理论计算来确定PID参数,唯一的衡量标准就是被控参数(温度、流量等)的精度和稳定度,所以在实际调试中,都是参照被控参数的实时曲线,反复观察分析,从而达到最佳的控制效果。
    4.3  安全措施
    (1) 防止误操作 任何设定值都设有上、下限,即不允许输入“离谱”的数据;重要设备的开、停,都需操作员确认;运行中调整设定值,不能直接输入数据,而是按“+”、“-”键,逐步增减。
    (2) 报警功能
    每个被控参数都设有上、下限报警值及偏差报警值,当运行数据超出这些值时,系统将发出
    声光报警,提醒操作者。对于特别重要的参数,变化过快,也在报警之列。
    (3) 逻辑连锁 当燃料压力或助燃风压力开关动作时,关闭安全阀;当被控参数(温度或压力)突变时,关闭安全阀;当设定值和过程值的偏差大于安全范围时,相关PID回路切换到手动,以保持输出不变。
    5  结束语
        整个控制系统,软件硬件配置和软件设计充分考虑了系统的工艺特点,保护措施完备,操作灵活、控制精度高。

    版权声明PLC信息网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
0571-87774297